柳钢高炉净煤气反吹清灰工艺改造实践
针对柳钢高炉煤气干法除尘生产中氮气脉冲反吹清灰存在的诸多问题,对系统设备和工艺进行了改进,采用净煤气反吹清灰工艺后,取得了良好的经济效益,实现了节能、降耗的目的,为冶金行业高炉除尘改造提供借鉴。
柳钢焦炉煤气氨回收技术改造
柳钢采用氨-硫铵法脱除烧结机头烟气中的so2,脱硫效率达95%。由于采用液氨作为脱硫剂,致使脱硫成本太高。为解决烧结烟气脱硫所需的氨源,大幅度降低治污成本,本次改造主要将焦化厂现有的氨回收硫铵工艺改造为氨水工艺,实现"以废治废"、脱硫、减硝、降尘、节能降耗的目的。
柳钢高炉喷煤系统的改造
1改造前状况柳钢炼铁厂第二代制粉喷吹系统是在1992年建设投产的,喷吹煤种为无烟煤。该系统采用老流程,即两次风机、两级旋风带布袋收尘,工艺流程见图1。原料贮运部分:设有72×24m干煤棚一座,最大贮煤能力近4000t,输送及初加工采用2条皮带机和1台齿辊破碎机,小时输煤能力为30t。
柳钢高炉煤气放散自动点火及监控系统改造
内容导读高炉煤气放散自动点火控制系统是高炉生产必要的环保设施之一,它可以减轻煤气放散对大气的污染,改善大气环境,又能节约了点火伴烧用的燃料气源,创造了巨大的经济效益。同时能大大降低煤气异常放散中毒事件的发生。还能减轻工人的劳动强度,具有潜在的社会效益。煤气放散自动点火控制系统以plc(programmablelogiccontroller,可编程控制)为基础,以
昆钢五高炉除尘及煤气洗涤系统改造实践
昆钢五高炉扩容改造后,随着生产工艺操作要求的提高及产能的增大。原除尘及煤气洗涤系统不适应高炉生产需要,为了确保高炉正常生产,分析了影响的原因,制定了对除尘及煤气洗涤系统的改造方案,经实施改造后,消除了原系统制约正常生产的隐患,达到了改善高炉操作及安全生产的目的,取得了良好效果。
高炉煤气除尘放灰系统自动化改造
近年来我国的环保意识的加强,过去的粗犷开放式生产模式逐渐成为过去,生产的废气、粉尘和废渣等都被回收再利用。但在回收废气、粉尘和废渣的同时也伴随着安全隐患的增加,为了减少不安全因素,大部分企业都采取的工业自动化远程操作。本文本着减少经济成本理念改进了高炉煤气除尘放灰系统,增强了卸灰能力,减少了工人现场出勤次数,降低了危险系数。
柳钢2号高炉大修改造设计
1引言柳钢2号高炉(308m~3)大修改造工程于2000年3月15日开始进行,5月16日顺利开炉投产。在2号高炉大修改造设计中。采用了一些先进实用的技术,如高炉本体采用大框架自立式结构,炉顶装料采用串罐式无料
燃煤锅炉掺烧高炉煤气改造实践
根据长钢高炉煤气平衡情况,对2台20t燃煤锅炉进行了掺混高炉煤气技术改造,并取得了良好的经济效益和社会效益。
燃煤锅炉掺烧高炉煤气改造实践
根据长钢高炉煤气平衡情况,对两台20吨燃煤锅炉进行了掺混高炉煤气技术改造,并取得良好的经济效益和社会效益。
煤粉锅炉全烧高炉煤气改造实践
文章介绍了梅钢能源公司220t/h煤粉锅炉全烧高炉煤气成功改造情况,并说明了高炉煤气的燃烧特点、改造的具体措施和改进效果,供专业人员参考。
高炉煤气、转炉煤气和焦炉煤气
高炉煤气、转炉煤气和焦炉煤气的区别? 冶金企业 一、高炉煤气(高炉炼铁,转炉炼钢) 高压鼓风机鼓风,并且通过热风炉加热后进入了高炉,这种热风和焦炭助燃,产 生的是co2和co,co2又和炙热的焦炭产生co,co在上升的过程中,还原了铁矿石中的铁 元素,使之成为生铁,这就是炼铁的化学过程。铁水在炉底暂时存留,定时放出用于直接炼 钢或铸锭。 这时候在高炉的炉气中,还有大量的过剩的co,这种混和气体,就是高炉煤气。每炼1 吨铁可产生2100-2200立方米的高炉煤气。 这种含有可燃co的气体,是一种低热值的气体燃料,可以用于冶金企业的自用燃气, 如加热热轧的钢锭、预热钢水包等。也可以供给民用,如果能够加入焦炉煤气,就叫做“混 和煤气”,这样就提高了热值。 高炉煤气为炼铁过程中产生的副产品,主要成分为:co,c02,n2、h2、ch4等,其中 可燃成分co含
沙钢1~#高炉料罐均压煤气替代氮气改造实践
阐述了高炉料罐均压系统的技术改造方案,通过全用净煤气替代高压氮气作高炉料罐均压的能源介质,能完全替代氮气均压,实现煤气的循环利用,吨铁节省约20m~3氮气。
纯烧高炉煤气锅炉掺烧部分转炉煤气改造实践
简述了兴澄特钢热电分厂一台sg―240/9.8―q8501型纯烧高炉煤气锅炉,通过改造,使高炉煤气锅炉能使用部分转炉煤气。
水钢高炉煤气洗涤系统的改造
为配合水钢高炉炉顶余压回收透平发电装置(trt)的建设,对高炉煤气洗涤系统进行了改造。经过1年多的运行,高炉煤气洗涤系统及trt运行正常,净煤气含尘量小于10mg/m3,改造效果良好。
宣钢高炉煤气洗涤水系统工艺改造
宣钢8号高炉煤气洗涤水系统的水泵采用变频技术,达到了明显的节能目的;将一文泵站水泵吸水管道与二文洗涤塔排水管道直接连通,充分利用煤气压力及水位差的能量,减少了水泵做功,降低了电能消耗。改造后系统设备运行稳定,提高了系统运行的安全性。
昆钢高炉煤气除尘工艺改造设计与应用
1项目概述1.1企业概况昆钢是一个1939年建厂的老企业,现已发展成为装备水平较高,具有年产250万吨钢综合生产能力的钢铁联合企业,是云南钢铁企业的龙头,对云南省的经济发展起着重要作用。昆钢炼铁厂是昆钢股份公司下属的二
锅炉燃烧高炉煤气改造
鞍钢新轧钢第一发电厂对中央电站2号锅炉高炉煤气燃烧器、高炉煤气管道进行了改造,实现了多烧高炉煤气、减少高炉煤气放散、降低燃料成本、提高经济效益的目的。改造后,可以根据季节特点、负荷变化、设备检修等情况,及时调整燃料结构及运行方式。
高炉煤气用于烧结机点火炉的工艺改造
为节约点火成本、实现高炉煤气循环利用,将高炉煤气用于烧结机点火炉。论述了点火炉工艺改造方案、改造前后的主要技术参数、经济技术指标,改造后经济、社会效益明显。
高炉内滤式脉冲反吹煤气布袋除尘设备改造设计
信钢自1987年首次采用高炉煤气布袋除尘工艺,先后改造了原洗涤塔—文氏管式湿法除尘工艺。主要采用内滤式、加压反吹布袋除尘工艺。在生产中经常被迫放散反吹,浪费能源和污染环境。而且布袋使用寿命短,更换频繁,使得生产运行成本较高。2002年起将内滤式除尘工艺改造成外滤式脉冲反吹工艺。本文重点分析并探讨了高炉煤气内滤式脉冲反吹布袋除尘设备改造设计。
玉钢3#高炉炉顶煤气分析系统优化改造
高炉炉顶煤气成分是直接反映高炉冶炼过程的状态参数,对高炉正常生产起着至关重要的作用,而炉顶煤气分析系统是保证测量准确性和及时性的前提。文章介绍了高炉炉顶煤气分析系统在玉钢3#高炉中的应用,以及应用以来在实际生产中存在的问题,提出了优化改造的措施,实现了高炉炉顶煤气取样点、煤气成分及煤气利用率的实时检测,对操作者及时了解炉内工况、优化操作提高了强有力的数据支撑。
柳钢5~#高炉加废钢降成本分析与实践
根据理论物料平衡和区域热平衡计算高炉炉料结构中配加废钢对生铁成本的影响结果,在柳钢5~#高炉进行配加废钢生产实践,用生产数据分析了配加废铁后的降燃料比效果。结果表明:加废钢后在冶炼强度变化不大的情况下,产量随废钢加入量的增加而增大;且废钢比每增加30kg/tfe入炉时,燃料比下降3kg/tfe左右;试验期间对高炉炉况及冶炼过程参数的影响不明显。
高炉煤气方案
大型高炉煤气取样分析远程监控系统 目前,大型炼铁高炉煤气取样分析控制系统大多是人工装置,人工取样不仅劳动条件恶 劣,而且分析结果很难代表某一时间高炉煤气成分实际的径向分布。为此笔者设计了大型炼 铁高炉远程煤气自动取样分析监控系统。本系统采用安装组态软件mcgs的工控机为上位机 和plc为下位机来对大型炼铁高炉(2200m3)远程煤气取样现场进行过程监控,取代了目 前的人工取样分析装置。 1系统组成 本系统由工控机、煤气取样现场控制柜、煤气取样机和红外在线分析装置组成。工控机 安装在主控室,用以收发取样分析系统的远程信号,记录、储存、显示和处理各项分析结果。 煤气取样现场控制拒安装在取样装置平台上,在控制柜上可以手动操作也可以自动操作,煤 气取样机安装在取样平台上,受现场控制柜控制,是直接驱动采样杆从炉中取气的机械装置。 红外在线分析装置安装在取样平
高炉煤气除尘
高炉煤气除尘 目录 摘要............................................................1 引言............................................................1 1煤气除尘主要设备................................................2 1.1高炉煤气除尘的意义和目的.........................................................................2 1.2除尘设备的分类........................................................................................
柳钢开发粒化高炉矿渣粉
柳钢开发粒化高炉矿渣粉
燃煤锅炉掺烧高炉煤气的改造
为了减少高炉煤气放散、节约能源,对燃煤锅炉进行掺烧高炉煤气的改造,取得良好的经济效益和社会效益。
文辑推荐
知识推荐
百科推荐
职位:房地产土地资产评估师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林