更新日期: 2024-05-29

响洪甸水电站泄洪隧洞出口门槽空蚀问题探讨

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响洪甸水电站泄洪隧洞出口门槽空蚀问题探讨 4.6

响洪甸水电站泄洪隧洞运行30年中,闸门共开启458次,总泄水历时3082h,多年来运行情况正常,但一次或一年中放水时间过长,出口门槽局部位置有时出现空蚀或冲蚀现象.为了减免空蚀和冲蚀,在分析产生原因的基础上,可概括出以下两点措施:(1)增大门槽的错距;(2)凿除底槽后坎.这样,可进一步提高出口门槽的抗空化空蚀和抗冲蚀能力,以确保工程安全.

响洪甸水电站泄洪隧洞出口门槽空蚀问题探讨

响洪甸水电站泄洪隧洞出口门槽空蚀问题探讨

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响洪甸水电站泄洪隧洞运行30年中,闸门共开启458次,总泄水历时3082h,多年来运行情况正常,但一次或一年中放水时间过长,出口门槽局部位置有时出现空蚀或中蚀现象,为了减免蚀和冲蚀,在分析产生原因的基础上,可概括出以下两点措施,(1)增大门槽的错距;(2)凿除底槽后次,这样,可进一步提高出口门槽的抗空化空蚀和抗冲蚀能力,以确保工整安全。

响洪甸水电站泄洪隧洞工作闸门破坏情况简介

响洪甸水电站泄洪隧洞工作闸门破坏情况简介

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《/一⋯旭。, 响洪甸水电站泄洪隧洞 _ - e作闸门破坏情况简介 安微院孙为勤 响洪甸水电站泄洪隧洞是该电站唯一的泄洪设施。出口设工作闸门。闸室结构,未考虑 检修条件,平刚闸门维修困难。自1964年闸门投入运行至1991年1i月,28年中未大修过原计 划l991年底把闸门拉出来进行解体夫修,闸门拉出后发现闸门门体己损坏,达到无法修补 的程度。安徽省电力局主持召开了有关专家现场鉴定工作座谈会,与会人员一致认为,闸 门损坏尚未造成重大事故实属侥幸,老闸门修复难度大且安全没有保障,必需制造新闸门 予以更换。 该高唯闸门投入运行仅有28年f其中尚有io年只挡水未运行j,损坏程度如此严重实为 少见.现将闸门损坏情况介绍给从事金属结构设计制造的专家和同行们,供大家分析研 究. 一 、水库工程简况 响洪

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某水电站泄洪隧洞闸室通风降噪研究

某水电站泄洪隧洞闸室通风降噪研究

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某水电站泄洪隧洞闸室通风降噪研究 4.6

针对某水电站泄洪洞通风洞洞口及工作门启闭机室噪音较大的问题,笔者研究并提出了有效的解决方案。通过在原通风洞内增设一定高度的阻塞体,减小了通风洞内的风速及风量,从而实现了降低噪音的目的,但是,增设阻塞体对洞顶通气井的风速及风量影响较小;通过在闸室左侧增设通气平洞,泄洪洞总通风量得到了有效的增加,但是原通风洞的风速变化不明显,即增加通气平洞不能降低原通风洞风速及风量;同步增设阻塞体以及通气平洞,在减小原通风洞风速的同时又通过新建通气平洞补偿了由于原通风洞增加阻塞体而减小的风量。

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某水电站泄洪隧洞闸室通风降噪研究  

某水电站泄洪隧洞闸室通风降噪研究  

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某水电站泄洪隧洞闸室通风降噪研究   4.8

针对某水电站泄洪洞通风洞洞口及工作门启闭机室噪音较大的问题,笔者研究并提出了有效的解决方案。通过在原通风洞内增设一定高度的阻塞体,减小了通风洞内的风速及风量,从而实现了降低噪音的目的,但是,增设阻塞体对洞顶通气井的风速及风量影响较小;通过在闸室左侧增设通气平洞,泄洪洞总通风量得到了有效的增加,但是原通风洞的风速变化不明显,即增加通气平洞不能降低原通风洞风速及风量;同步增设阻塞体以及通气平洞,在减小原通风洞风速的同时又通过新建通气平洞补偿了由于原通风洞增加阻塞体而减小的风量。

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溪洛渡水电站泄洪隧洞的布置及体型设计

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溪洛渡水电站泄洪隧洞的布置及体型设计 4.4

溪洛渡水电站的泄洪设施由坝身孔口和两岸泄洪洞组成,其中隧洞泄洪流量达18000~20000m3/s,占枢纽泄洪的45%左右。本文结合坝址地形、地质条件及隧洞泄洪要求,对泄洪洞的布置、选型与设计,开展了多方案的比较研究,提出了“有压接无压—洞内龙落尾”型泄洪洞的布置型式。

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二滩水电站泄洪隧洞减免蚀措施设计

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二滩水电站泄洪隧洞减免蚀措施设计 4.3

二滩泄洪隧洞为龙抬头型式。大部分洞段处于低弗氏数、小底坡和近45/s的高速水流中,形成了独特的减免蚀措施。本文从实验和设计优化两个方面介绍了泄流面不平整度的控制、掺气设施的体型及其位置和保护长度、抗蚀耐磨材料的选择。

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小湾水电站泄洪隧洞掺气减蚀研究及实际效果分析 小湾水电站泄洪隧洞掺气减蚀研究及实际效果分析 小湾水电站泄洪隧洞掺气减蚀研究及实际效果分析

小湾水电站泄洪隧洞掺气减蚀研究及实际效果分析

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小湾水电站泄洪隧洞掺气减蚀研究及实际效果分析 4.4

为解决小湾水电站泄洪洞高速水流产生的空化空蚀问题,采用物理模型研究了泄洪洞和掺气坎的体型,提出掺气坎后三级坡的泄洪洞体型和只跌不挑的掺气坎体型。水力学原型观测和实际应用效果表明:研究成果和设计是成功的。介绍了研究过程和部份水力学原型观测成果。

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古洞口水电站泄洪兼放空隧洞设计

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古洞口水电站泄洪兼放空隧洞设计 3

古洞口水电站泄洪兼放空隧洞设计——本文对古洞口水电站泄洪兼放空隧洞的设计进行了简介,并重点介绍了隧洞的布置型式、水力设计、结构设计和基础处理等,以及对同类工程的设计有所借鉴。  

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某水电站水工泄洪隧洞加固处理措施

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某水电站水工泄洪隧洞加固处理措施 3

某水电站水工泄洪隧洞加固处理措施——水工泄洪放空隧洞由进水口、洞身及出水口三部分组成,洞身段全长309.18m,洞径8.0m,其中桩号0+015.00~0+093.87为斜井段,其它部分均为平管段,平管段底坡为4.688‰;洞身沿线均为粗粒似斑状黑云母花岗岩,岩性单一,洞身...

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水电站水工泄洪隧洞加固处理措施

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水电站水工泄洪隧洞加固处理措施 3

水电站水工泄洪隧洞加固处理措施——采取较高强度等级的混凝土无筋浇筑冲坑,起不到修补加固效果。冲坑修补加固应采用有筋修补,专业公司施工。冲坑修补要确定合适浇筑面、基坑直立面切边深度宜大于100mm,基坑宜修凿成深度大于100mm的漏斗状,坑内应布设锚筋、...

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斗晏水电站水工泄洪隧洞加固处理实践

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斗晏水电站水工泄洪隧洞加固处理实践 4.3

972006/3 斗晏水电站位于江西省寻乌县 龙廷乡斗晏村附近,是一座具有发 电、防洪、养殖等综合效益的中型水 库工程。工程枢纽建筑物包括混凝土 面板堆石坝、溢洪道、水工泄洪放空 隧洞、发电引水隧洞、厂房等。坝址以 上控制流域面积1714km2,水库总库 容0.982×108m3,电站总装机容量为 3×12.5mw,多年平均发电量1.312× 108kw·h。 水工泄洪隧洞布置在左岸溢洪 道左侧,主要起泄洪、放空和冲砂作 用,当枢纽建筑物需要检修时可利用 该洞放空库内蓄水,施工期兼做施工 导流隧洞。水工泄洪隧洞由进水口、 洞身及出水口三部分组成,洞身段全 长309.18m,洞径8.0m,其中桩

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构皮滩水电站泄洪隧洞区工程地质研究及洞线选择

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构皮滩水电站泄洪隧洞区工程地质研究及洞线选择 4.7

构皮滩水电站泄洪洞工程位于碳酸盐岩地区,通过前期大量的工程地质勘察研究,查明了工程区工程地质条件与主要地质问题。在洞线选择过程中,各建筑物最大限度地避开了主要地质缺陷,并对可能出现的问题进行了预处理。泄洪洞工程的成功实践是地质与设计有机结合的典范,对工程建设具有借鉴作用。

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某水电站泄洪隧洞塌方原因分析及教训 某水电站泄洪隧洞塌方原因分析及教训 某水电站泄洪隧洞塌方原因分析及教训

某水电站泄洪隧洞塌方原因分析及教训

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某水电站泄洪隧洞塌方原因分析及教训 4.3

影响围岩稳定性的主要因素有围岩本身的结构特征、顶部块体的自重应力、工程力(爆破震动力、支护力)、地下水作用等。正是这些因素的共同作用造成了某水电站泄洪隧洞进口段较大的塌方事故。区域性大断裂带是工程区不良地质条件的控制性因素;隧洞洞轴线岩体的水文地质和工程地质条件是造成围岩体不稳定并导致此次大塌方事故的内因;人为的未能按照相关技术规范要求进行的爆破活动是导致最终塌方的直接诱因;而施工方支护措施有效性不足使得岩体失去了最后的一道屏障并最终导致塌方。从该事故中取得的教训是:要重视前期选址时地质勘探工作;施工中做好超前预报工作;严格按相关技术规范施工。

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鲁布革水电站右岩泄洪隧洞运行维护总结

鲁布革水电站右岩泄洪隧洞运行维护总结

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鲁布革水电站右岩泄洪隧洞运行维护总结 4.5

右岸泄洪隧洞1988年11月投运以来,至今已7年整。通过这几年的运行和维护,对设计、施工、运行等方面进行全面的总结和分析。并对在运行中出现的问题提出了自己的看法,以便今后设计、施工供参考。

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石门水电站泄洪放空系统设计

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石门水电站泄洪放空系统设计 4.6

对石门水电站坝址区地形地质条件、泄洪建筑的运行特点等方面进行分析,详细介绍了泄洪放空系统的方案拟定和建筑物设计,通过多用途过水通道共用的方式,成功实现了同一建筑物不同时期的导流、冲沙、泄洪、放空及泄放生态流量的功能.目前电站已正式投产运行,泄洪放空系统整体运行良好.笔者还针对该工程泄洪洞双孔口汇流段的水流控制、强震区塔体结构抗震设防、高外水无压隧洞结构安全及高陡边坡防护问题展开探讨.

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构皮滩水电站泄洪消能设计

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构皮滩水电站泄洪消能设计 3

构皮滩水电站泄洪消能设计——构皮滩水电站坝址河谷狭窄、洪水峰高量大,枢纽最大泄洪功率为42000mw,位居国内外高拱坝工程前列,泄洪与消能防冲设计是本工程的关键技术问题之一。通过方案比选和水工模型试验研究,推荐采用坝身孔口泄洪、坝下设置水垫塘消能...

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龚嘴水电站泄洪排沙底孔磨损研究

龚嘴水电站泄洪排沙底孔磨损研究

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龚嘴水电站泄洪排沙底孔磨损研究 4.5

在前人研究的基础上,从含沙水流的冲磨原理出发,分析了在含沙水流中空蚀与磨损的联合作用,以及掺气对磨损和空蚀的影响。根据不同材料在龚嘴泄洪排沙底孔的使用情况,分析了龚嘴泄洪排沙底孔的磨损特性,认为它的磨损属于悬移质磨损。但其磨损特性与黄河泥沙的微切削磨损特性有很大的不同,而是以稀疏粗颗粒的撞击疲劳磨损为主,且很可能掺混有空蚀破坏,空蚀与泥沙磨损相互促进,加剧了磨蚀的程度。

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土卡河水电站泄洪消能设计

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土卡河水电站泄洪消能设计 3

土卡河水电站泄洪消能设计——云南土卡河水电站是一个中型水电工程。拦河坝为碾压混凝土重力坝。在参考国内中型水电站的泄洪消能设计经验后,结合土卡河的洪水、地质条件、尾水条件及枢纽布置特点,在施工详图阶段,对枢纽的泄洪消能方式进行了优化。采取了台阶...

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某水电站泄洪消能试验研究

某水电站泄洪消能试验研究

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某水电站泄洪消能试验研究 4.7

针对某水电站大坝坝址河谷狭窄、水头高、洪水峰高量大,致其泄洪消能措施复杂的问题,通过1∶100水工整体模型优化坝身泄流建筑物体型,表孔采用单边扩散加齿坎,中孔采用平底型及上翘型。模拟结果表明,优化方案实现了各孔水流在跌落下降过程中的碰撞扩散消能,有效减小了下泄水流射入水垫塘的动水压力,底板冲击压力由284.5kpa下降到137.3kpa以下,较好地解决了泄洪消能问题,保证了大坝和消能建筑物的安全。

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潘口水电站无压泄洪隧洞衬砌计算 潘口水电站无压泄洪隧洞衬砌计算 潘口水电站无压泄洪隧洞衬砌计算

潘口水电站无压泄洪隧洞衬砌计算

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潘口水电站无压泄洪隧洞衬砌计算 4.6

潘口水电站无压泄洪隧洞为城门洞形,采用基于结构力学原理的边值法对隧洞衬砌进行了计算。大型无压泄洪隧洞衬砌厚度主要由外水压力控制。该工程上游洞段设防渗帷幕,下游洞段顶拱设置排水孔,有效降低了隧洞的外水压力荷载,从而减小了衬砌结构厚度及配筋量。对类似工程的无压隧洞设计具有参考意义。

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杨房沟水电站泄洪消能设计 杨房沟水电站泄洪消能设计 杨房沟水电站泄洪消能设计

杨房沟水电站泄洪消能设计

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杨房沟水电站泄洪消能设计 4.7

杨房沟水电站坝址河谷狭窄,洪峰流量大,枢纽最大泄洪功率为10960mw,在国内拱坝中处于较高水平。水电站泄洪消能采用\"坝身表、中孔泄洪+坝下水垫塘\"布置型式。文中通过方案比较,泄洪建筑物采用3个表孔和4个中孔的坝身集中泄洪方案,下游消能建筑物采用水垫塘+二道坝方案。表孔出口采用收缩型式、中孔出口采用收缩型式的宽尾墩。结合泄洪雾化分析,对水垫塘两岸边坡采用混凝土护坡、喷锚支护和排水孔等措施。

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龚嘴水电站泄洪排沙底孔磨损研究

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龚嘴水电站泄洪排沙底孔磨损研究 4.3

在前人研究的基础上,从含沙水流的冲磨原理出发,分析了在含沙水流中空蚀与磨损的联合作用,以及掺气对磨损和空蚀的影响。根据不同材料在龚嘴泄洪排沙底孔的使用情况,分析了龚嘴泄洪排沙底孔的磨损特性,认为它的磨损属于是悬移质磨损。但其磨损特性与黄河泥沙的微切削磨损特性有很大的不同,而是以稀疏粗颗粒的撞击疲劳磨损为主,且很可能掺混有空蚀破坏,空蚀与泥沙磨损相互促进,加剧了磨蚀的程度。

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喜河水电站泄洪消能设计

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喜河水电站泄洪消能设计 3

喜河水电站泄洪消能设计——喜河水电站泄洪消能采用底流消能形式结合各种辅助消能工以适应低水头、低弗氏数、大单宽流量、高尾水且变幅大,河床基岩抗冲能力差的特点。  

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某水电站泄洪洞设计 某水电站泄洪洞设计 某水电站泄洪洞设计

某水电站泄洪洞设计

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某水电站泄洪洞设计 4.4

本文介绍了某电站泄洪洞总体布置及结构设计,并结合水工模型试验对结构合理性进行了验证.

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吴凤玲

职位:建筑环境与设备工程

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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