更新日期: 2025-05-02

中薄板坯连铸机低碳高铝钢水口堵塞原因分析

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中薄板坯连铸机低碳高铝钢水口堵塞原因分析 4.5

中薄板坯连铸机生产低碳高铝钢过程中,浸入式水口堵塞的主要原因是水口与钢水之间产生化学作用和钢水中的氧化铝夹杂物在水口壁上沉积。钢水中形成铝酸盐的过程包括转炉终点氧含量过高、炉渣对夹杂物的吸收率、LF造玻璃渣后加钙线处理、LF炉吹氩的控制、连铸浇铸过程中的保护浇注等。为解决水口堵塞问题,通过优化铁水预处理、转炉、精炼、连铸各方面的操作,减少钢水中的铝酸盐的数量,提高钢水的纯净度,获得了良好的钢水质量,保证了连铸生产的顺行。

鞍钢5号中薄板坯连铸机的改造

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针对鞍钢5号中薄板坯连铸机技术改造工艺布局所遇的种种障碍,阐述在老厂保产条件下快速、高效完成机电安装。同时,应用了在线设备专家诊断系统、二次冷却、漏钢预报等新技术。

鞍钢5号中薄板坯连铸机的改造

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鞍钢5号中薄板坯连铸机现代化技术改造 4.5

介绍了鞍钢5号中薄板坯连铸机现代化技术改造的过程,着重阐述了其工艺布局特点,lf炉、vai连铸机、结晶器等主机设备性能特点与安装、调试、自动控制原理及相配套的公辅设施建设。

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韶钢宽板坯连铸机浸入式水口优化与改进

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韶钢宽板坯连铸机浸入式水口优化与改进 4.5

通过分析韶钢宽板坯连铸机浸入式水口在生产过程中出现的各种问题,改进浸入式水口的材质、尺寸结构,优化结晶器内钢水的流动状态和温度分布,规范水口烘烤,不仅提高水口使用寿命,减少了生产事故,还提高铸坯质量,取得了显著的效果。

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分析了低碳高铝钢在连铸过程中浸入式水口堵塞的基本原因,论述了解决水口堵塞的可行性对策,即通过冶炼控制、精炼优化、保护浇铸等措施,减少钢水中铝酸盐的数量,达到提高钢水纯净度,减少al2o3-c质水口堵塞的目的。

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通过对安钢生产中高碳钢时水口堵塞物的检验,分析水口堵塞的原因。分析表明,错误的合金加入时机和不稳定的精炼炉操作是造成水口堵塞的主要原因。

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针对邯钢引进国外厂商板坯连铸机钢包长水口机械手在浇注过程中对长水口支撑力不足的问题,重新设计制造机械手,改进后的机械手支撑力是原来机械手的3倍以上,且工作平稳。

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针对韶钢三炼钢板坯连铸机的漏钢原因从设备与工艺上进行分析,提出整改措施,对韶钢以后的板坯发展提供了经验。

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为了减少大板坯连铸机漏钢、提高铸机的作业率,济钢第三炼钢厂连铸车间通过采用结晶器专家系统、提高钢水质量、提高设备精度、改进操作工艺等措施,使漏钢率大大降低。

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研究了水口结构对南钢板坯连铸机结晶器内钢水流动特性的影响.水模实验结果表明,现行水口结晶器内液面波动大且存在明显裸露并有严重的卷渣现象,不能满足提高拉速的需要。在不改变水口其他结构参数和插入深度条件下,适当增加浸入式水口出口面积,既能保证液面活跃,化渣良好,又能消除卷渣现象.现场实际应用结果表明,优化水口既能实现提高拉速的目的,还能提高铸坯质量.

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主要阐述了莱钢炼钢厂为适应后线宽带轧制产能需要,提升设备保障精度,与中冶连铸共同对新区2号板坯连铸车间进行了高效改造的设计和实施,通过对结晶器、二冷系统、振动台等方面的改造和改进,使单机年产量具备了200万t钢的水平。

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分析了重钢2号板坯连铸机在使用中出现铸坯中心裂纹和偏析等质量问题的原因,并针对现场的条件,提出了细辊密布、采用分段辊、实施轻压下等改造措施,改造后取得了良好的效果。对比分析了改造前后连铸机的参数、结构、板坯质量等,可为更多老连铸机的改造提供参考。

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为适应市场需要,对3#板坯连铸机生产160mm规格铸坯进行工艺改造,主要从结晶器锥度、振动参数、中间包浇注系统、一冷和二冷系统、辊缝设计等方面进行了适应性改造。改造后,生产运行正常,铸坯质量良好。

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天钢板坯连铸机控制系统功能的实现 4.5

介绍了天钢板坯连铸机自动化控制系统,从硬件配置、软件编制、系统功能等多方面,对系统进行了详细的阐述。生产运行证明了该系统的实用性和先进性。

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首钢大板坯连铸机改造工程完工

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首钢大板坯连铸机改造工程完工 4.3

由图4、5可见滚压力和牵引功率的实测值与理论计 算值比较吻合,相对误差不超过8%,能满足一般工 程设计的精度要求。 6 结论 表1 bgt6ö16型不锈钢钢筋滚压机技术参数 table1 technicalparametersofbgt6ö16rollingmachine 序号钢筋直径 dbömm 滚压套内径 dömm 滚压套圆 弧半径 θömm 滚压套 数量 mö个 偏心距 eömm 摩擦盘直径 dyömm 摩擦盘 转速 nyör·min-1 钢筋移 动速度 vnöm·min-1 钢筋转速 nör·min-1 1640150781961408004419213100 284015076177140800331939894 310401507514314080027

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莱钢板坯连铸机的改造 4.6

莱钢银山型钢炼钢厂原2号连铸机存在机型落后、装备陈旧、控制精度低等问题,造成设备故障率高、铸机维护费用高、产量低。经过全面论证后,决定对原有铸机进行改造。改造后的铸机运行良好,产量、质量得到了较大提高。

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济钢板坯连铸机快台优化改造

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济钢板坯连铸机快台优化改造 4.6

为提高济钢炼钢厂45t转炉区域板坯连铸机快台设备的使用寿命,对板坯连铸机快台进行优化改造。通过改造快速更换台本体传动系统、中台及支导段设备,在装配过程提高精度,使快台的寿命有了大幅度的提高,稳定了生产,降低了设备的维护及运行成本。

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板坯铸机水口堵塞的原因分析与改进 4.4

为解决精炼含铝钢种浇注时浸入式水口堵塞的问题,对连铸水口堵塞结瘤物进行了取样分析,找出钙处理不利于低熔点c12a7的形成以及二次氧化和夹杂上浮不足的原因,制定了新的钙处理工艺、透气砖安装及全程保护浇注等措施。措施实施后降低了钢中w(o)(<35×10-6),促进了夹杂上浮去除,避免了连铸过程中水口堵塞事故的发生。

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印度塔塔钢铁公司板坯连铸机水口堵塞的成因及预防措施 4.5

铝镇静钢连铸普遍存在着中间包浸入式水口堵塞问题。堵塞由未上浮的al2o3夹杂在铝碳质浸入式水口的入口和出口处沉积而引起,中间包衬、中间包覆盖剂、钢包下渣、水口的设计、耐火材料和保护浇铸等因素对水口堵塞都有严重影响。钢的化学成分(尤其是[o]和[s])和钙处理也是重要影响因素。测定钢中全氧量是确定钢的洁净度和预测水口堵塞的好办法

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板坯连铸机结晶器窄边水箱拆解难原因分析及处理 4.7

板坯连铸机使用的结晶器铜板使用寿命不同,窄边短,宽边长,通常宽边是窄边的两倍,从节约成本考虑,窄边铜板和水箱要维修更换一次再上线使用,但是在离线维修更换时,效率低、速度慢,导致备件的储备较少,影响正常生产。本文结合新疆八一钢铁股份公司第二炼钢厂板坯连铸机结晶器实际维护经验,对连铸结晶器窄边水箱的更换维修方法进行分析并制定改进措施,提高维修效率。

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瑞典钢铁公司板坯连铸机改造

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瑞典钢铁公司板坯连铸机改造 4.6

国外信息 ·国外信息· 高速浇注获得优质薄板坯 1999年冉丛涅利公司为意大剁h川埘e公司制造的薄 板坯连铸机中试设备的铸速为8m/rain。两年来该公司用此 设备进行r·系列试验,井得到最佳的技术参数和一致的板 坯质量。凌连铸机结晶器的浇注厚度为62ram.经轻压下板 坯减薄到40ram。进行的主要参数评定和研究,包括结晶器 冷却、结晶器/板坯交互作用、润滑|生保护渣、钢水在结晶器 内的流体力学、板坯沿连铸生产线的热/j学行为、轻压下和 =次拎却等, 目前,连铸上艺稳定可靠,铸坯质量令人满意。通过试 验,泼公司已找出连铸工艺对质量影响的一般件规律,即在 提高铸速情况下板坏表面质量小会变差.反而在某些方面会 使质量得到改善.如振痕深度随铸速的提高而减小;轻压r 和冷却参数的最佳化可眦改进板坯的内部质量,而不会使其 横向几何形状变差;此外还做了更大轻压下量的试验。铸速 8m/rain时铸

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李占超

职位:幕墙造价师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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