Q345D中厚钢板伸长率不合格的原因分析
利用金相显微镜和扫描电镜分析了q345d中厚钢板伸长率不合格的原因。结果表明:由于精炼过程中工艺控制不当、连铸保护浇铸不到位,导致钢中含有以cao-al2o3为基体的硅酸盐类夹杂物较多,最终造成钢板伸长率不合格。
Q460C中厚钢板伸长率不合格的原因分析
针对热轧q460c中厚钢板在拉伸试验中出现伸长率不合格的问题,通过对拉伸试样断口形貌、断口区域的金相组织以及低倍硫印检验分析,认为钢板中夹杂物含量较高、中心偏析、中间裂纹和板材带状组织是导致伸长率不合格的主要原因,并提出相应解决措施。
Q235B中厚钢板伸长率不合格原因分析
通过利用金相显微镜观察q235b钢板伸长率不合格试样的组织、夹杂物级别,利用扫描电镜能谱议对试样断口形貌、夹杂物分布、夹杂物成分进行分析,确定造成q235b钢板延伸率不合格主要是由于钢中夹杂物多,特别是mns夹杂物较多且分布不均造成的。
中厚钢板延伸率不合格原因分析
对q235钢板延伸率不合格现象进行夹杂物和显微组织分析。结果表明,板材中出现的硫化物夹杂物较多、分布不均匀是造成板材力学性能不合格的主要原因。
Q235B厚钢板断后伸长率不合格的原因分析
Q235B厚钢板断后伸长率不合格的原因分析
Q235B厚钢板断后伸长率不合格的原因分析
采用金相检验和化学成分分析等方法对热轧q235b厚钢板出现的断后伸长率偏低的情况进行了分析。结果表明,q235b厚钢板断后伸长率偏低的原因是由于带状组织和夹杂物引起的,因此必须严格控制带状组织和夹杂物。
中厚钢板超声波探伤不合格原因分析
针对中厚钢板超声波探伤出现的两类典型缺陷,通过低倍检验和金相检验等手段,并结合实际探伤过程中缺陷的分布位置对探伤不合格的原因进行了分析。结果表明:点状密集型缺陷主要与连铸坯的中心偏析有关,侧边条型缺陷则主要来源于连铸坯的三角区裂纹或靠近三角区的中心裂纹,钢板体部的条型缺陷则是由连铸坯的中间裂纹造成的。
低合金中厚钢板延伸率不合格原因分析与控制
对低合金钢板延伸率不合格的连铸板坯和拉力试样进行低倍检测和显微组织分析,结果表明,铸坯的内部质量存在中心偏析、裂纹和夹杂物以及板材中的带状组织是造成板材力学性能不合格的主要原因。指出通过相关炼钢和轧钢工艺控制,可以提高板材的性能和合格率。
高强度盘螺伸长率不合格原因分析及改进措施
通过对高强度盘螺伸长率不合格试样的宏观成分、拉伸断口形貌、夹杂物形貌及成分和金相组织精心研究,得出夹杂物、芯部出现异常组织和基圆组织不均匀等引起了盘螺伸长率不合格。减少铁水硫含量,通过吹氩促进夹杂物上浮、均匀钢水成分,改善冷床通风条件,有助于提高盘螺性能,确保伸长率满足国标要求。
中厚钢板侧弯的形成原因分析
基于4辊中厚板轧机,分析了坯料楔形、温度分布不均匀、轧机两侧刚度存在差异、推床对中不正、轧辊辊形和apc及agc方式对中厚板侧弯的影响,得知温度分布不均匀、推床对中不正和轧辊辊形对侧弯影响较大,是今后控制侧弯的重要因素。这些分析对今后侧弯的控制方法提供一定的理论依据。通过首钢中厚板厂的应用实践,上述分析得到很好验证。
中厚钢板侧弯的形成原因分析
中厚钢板侧弯的形成原因分析
Q235B钢板延伸率不合格的原因分析
通过利用金相显微镜检测夹杂物级别,利用xl-30扫描电镜能谱仪对试样断口形貌、夹杂物分布及微区成分进行分析,认为q235b钢板在正常力学性能检验中延伸率不合格主要是由于夹杂物较多,特别是硫化物较多且分布不均造成的,生产过程中应减少夹杂偏析和内部颈缩形成。
中厚钢板表面裂纹产生原因分析
中厚钢板表面裂纹产生原因分析 发表日期:2007年11月20日作者:王高田((太钢集团临汾钢铁有限公司技术中心) 摘要:通过对比轧制试验和材料显微组织分析,找出了太钢集团临汾钢铁有 限公司中板厂某次生产中钢板成品表面出现大量裂纹的原因,是板坯表面存在热 应力裂纹,并据此提出了相应的改进措施。 关键词:表面裂纹;中厚板;连铸坯 1前言 2005年10月,太钢集团l临汾钢铁有限公司中板厂四辊轧机生产线使用炼 钢厂1#连铸机生产的q235b、断面尺寸为180mm×1260mm连铸坯轧制厚16~40mm 钢板时,钢板表面出现大量裂纹,造成钢板返切改尺或降级、判废。钢板表面出 现大量裂纹,这在临钢还是首次。为了查清是轧钢工序还是炼钢工序导致的裂纹, 采用工序倒推方式,从轧钢工序开始进行了生产工艺及设备运行隋况大排查,并 取样做了相关检验、分析。 2钢板
中厚钢板表面缺陷形成原因分析
利用金相显微镜和扫描电镜能谱仪对武钢轧板厂近期生产的一批中厚钢板的表面缺陷进行了分析。分析结果表明,这种表面缺陷是由复合保护渣物理性能不合格而引起的皮下气泡。
中厚钢板表面裂纹产生原因分析
通过对比轧制试验和材料显微组织分析,找出了太钢集团临汾钢铁有限公司中板厂某次生产中钢板成品表面出现大量裂纹的原因,是板坯表面存在热应力裂纹,并据此提出了相应的改进措施。
中厚钢板
中厚钢板理论重量表|中厚钢板的理论重量 中厚钢板理论重量表 厚 度 ( m m ) 理论 重量 (kg /m2 ) 厚 度 ( m m ) 理论 重量 (kg /m2 ) 厚 度 ( m m ) 理论 重量 (kg /m2 ) 4. 5 35.3 3 16 125. 60 38 298. 30 5 39.2 5 18 141. 30 40 314. 00 5. 5 43.1 8 20 157. 00 42 329. 70 6 47.1 6 22 172. 70 44 345. 40 7 54.9 5 24 188. 40 45 353. 25 8 62.8 0 25 196. 25 46 361. 10 9 70.6 5 26 204. 10 48 376. 80 10 78.6 0 28 21
Q345GJCZ35特厚钢板Z向性能不合格原因分析
采用金相检验、扫描电镜及能谱分析等手段对120mm厚q345gjcz35特厚板z向性能不合格原因进行了分析,结果表明:特厚板q345gjcz35z向性能不合格主要是由于钢锭中偏析处较多块状nb(ti)c聚集、存在着nb(ti)c裂纹源,偏析处存在贝氏体等硬相组织。通过优化成分设计、加强精炼过程控制、改进模铸浇注工艺、制定合理轧制和热处理工艺等相关措施,取得了良好的效果,z向性能合格率达到96%以上。
中厚钢板冷弯成型时脆性开裂原因分析
通过对09cupcrni钢板冷弯开裂断面扫描电镜观察,结合开裂部位金相组织、夹杂、磷偏析等的综合分析,认为该钢冷弯开裂属偏析带脆性开裂。钢中存在的较强的磷偏析、层片状分布的mns夹杂及表面微裂纹三者综合导致了弯背的脆性开裂。
pvc-u管材断裂伸长率不合格原因
本文将探讨pvc-u管材断裂伸长率不合格的原因,并对其在建设工程领域中的影响进行分析和解释。
Q345B中厚钢板表面裂纹原因分析
通过板坯表面酸洗、钢板表面抛丸、氮氧分析、扫描电镜能谱仪和金相显微镜等手段,对唐钢所生产q345b中厚钢板的表面裂纹处进行观察、检测,研究了热装板坯在轧制过程中产生表面裂纹的原因和机理。同时还进行了板坯热装、温装、冷装对比试验。结果表明,含铝低合金钢板由于板坯热装温度处于第三低温脆性区域,冷却过程中奥氏体向铁素体的转变不完全,aln在奥氏体晶界析出,削弱晶界能,体积膨胀加剧了晶界强度的减弱,在轧制时扩展形成表面裂纹。
中厚钢板缺陷分析及原因探讨
对不同厚度规格中厚钢板用超声波探伤观察到的缺陷统计和分析表明:中厚钢板内部缺陷为钢板厚度中心区域珠光体带中的微裂纹。位于偏析区内宽度超过25μm珠光体带中;裂纹源为珠光体带中mns类型的塑性夹杂与钢基体的界面;裂纹的形成温度低于700℃,形成于轧后冷却或矫直阶段。铸坯中心线偏析是产生裂纹的内部条件,轧后冷却或矫直过程中的张应力是外部条件。
如何提高中厚钢板的成材率
酒钢中板1998年8月投产。通过对轧钢生产过程中各环节的有效控制,使中板成材率显著提高,中板轧钢居于全国同行业领先水平,取得了良好的经济效益。
中厚钢板探伤缺陷的研究
中厚钢板探伤缺陷的研究
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