硫酸法氧化铁红、ulf uric 湿法生产氧化铁红的过程中, acid process rod iron oxide在 亚铁盐制备及业铁盐氧化时,均 采月」硫酸所制得的氧化铁红产品。该产品价格较低,但产品 性能达不到硝酸法氧化铁'_"-f_的水平:

硫酸法氧化铁红造价信息

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硫酸法氧化铁红常见问题

硫酸法氧化铁红文献

氧化铁红的制备方法及其在涂料中的应用 氧化铁红的制备方法及其在涂料中的应用

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氧化铁红的制备方法及其在涂料中的应用

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水性涂料用氧化铁红色浆的分散稳定性研究 水性涂料用氧化铁红色浆的分散稳定性研究

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探讨水性涂料用氧化铁红色浆体系中颜料含量、预分散转速、研磨次数、分散剂及增稠剂等对其分散稳定性的影响,确定了该体系的颜料含量、制备工艺以及相关助剂的种类和用量。当颜料含量为60%、颜料分散转速为3000 r/min时,选用分散剂SN-Dispersant 5034和增稠剂SMP-HV2与DSX AS 1130,研磨4次后,所制得的色浆具有良好的贮存稳定性,以此色浆制备的铁红色漆具有良好的分散性能和贮存稳定性。

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1.有露天开采也有地下开采。前者多为山坡露天,台阶式采矿;后者开采方法多数矿山采用竖井开拓或斜井开拓,并以房柱采矿法为主,其次为全面采矿法。开采工艺流程见“磷块岩”。我国绝大多数石膏矿山采用手选法,有的矿山生产矿石不加任何选别,采出矿石即为矿产品。将天然石膏矿除净杂质、泥土经煅烧磨粉而成。

2.氨碱法制碱的副产物(氯化钙)中加入硫酸钠,反应物经精制而得二水硫酸钙。

3.制造有机酸时的副产物。例如:制造草酸时副产物草酸钙用硫酸分解,再经精制而得二水硫酸钙。

4.将试剂级硫酸钙加到硫酸铵水溶液中 ( 氯化钙过量) ,进行反应。

当沉淀完全后,静置澄清,水洗沉淀5~6次,吸滤后再用水洗至溶液NH4 离子含量合格 ( 用奈氏试剂检验) ,于60~70℃干燥,即得化学纯硫酸钙。要制取无水硫酸钙,可将二水合物在200℃加热至恒重。

5.水压热法 将质量分数小于2%的二水石膏悬浮液加到水压热器中处理,在饱和蒸汽压下,二水石膏变为细小针状的半水石膏,再经晶型稳定化处理,得到半水硫酸钙晶须。

6.常压酸化法 在一定温度下,高浓度二水硫酸钙悬浮液在酸性溶液中可以转变成针状或纤维状半水硫酸钙晶须。还有专利报道了利用氨碱废液厂与卤水制造硫酸钙晶须。具体方法是将氨碱厂蒸氨废液与制盐卤水混合先制得二水硫酸钙,再由二水硫酸钙通过常压酸化法制得半水硫酸钙晶须。

【学员问题】中和循环法治理硫酸生产废水?

【解答】中和循环法治理硫酸生产废水

某磷化公司年产2万余吨硫酸的硫酸车间,系采取投资较少,工艺较简单的沸腾焙烧,文、泡、文水洗净化,一转一吸工艺流程的小型硫酸生产装置,由于该工艺流程中净化工段为水洗流程,故在硫酸生产过程中产生大量带矿尘的含酸废水,排放至河道中,不仅淤塞航道,而且也严重污染了水质。属于淮河流域污染企业,环保部分下达限期治理通知后,该公司经过科研部分论证,经筛选采用中和、循环法治理硫酸生产废水,取得了明显效果。

1、处理前废水排放量及污染分析

硫酸车间排放的废水经检测,其废水排放量为35~50m3/h,其中排出矿尘约350~450kg/h,SO2约4~7kg/h,SO3约30~60kg/h,含砷量因矿种而异,检测也严重超标,排放废水的温度在45℃左右,pH值约1.5,总酸度为2.06,悬浮物1538为mg/L.

2、硫酸车间净化工段工艺操纵原理

来自沸腾焙烧炉约850℃的高温含尘气体经2级除尘及冷却降温后,炉气温度仍高达350℃左右,仍还有少量渣尘,为满足工艺要求,需对此高温含尘气体进行洗涤冷却,净化工段承担洗涤冷却的设备计3台,即第一文丘里洗涤器、泡沫塔、第二文丘里洗涤器。高温含尘气体首先进进第一文丘里洗涤器,经与该设备送进的大量冷却水接触换热后,气体温度降至50~60℃,同时第一文丘里洗涤器也除掉尽大部分气体含尘,由此产生约10~15m3/h的废水,经第一文丘里冷却除尘后的气体再进泡沫塔,泡沫塔的主要作用是进一步降温将原始SO3酸雾的颗粒变大,气体经泡沫塔处理后,温度降至30~40℃,并同时产生约18~25m3/h的废水。经泡沫塔处理后的气体,此时温度及含尘量已大为降低,温度约30~40℃,含尘量仅为原来的3%~5%,但气体所含的SO3量仍较大,故再进进第二文丘里洗涤器进行洗涤,以除净炉气中所含的SO3酸雾,由此产生7~10m3/h废水。

3、适度中和、循环使用处理废水工艺的原理

如上所述,净化工段操纵的目的,是冷却降温、除尘及除往SO3酸雾,而要达到这一目的必须使用大量的冷却水。该工艺使用的冷却水在水质上却无特殊要求。因此,把净化工段排出的废水经中和沉淀,冷却降温后再返回净化工段循环使用,从理论、工艺要求上讲,应该是可行的。但是,假如完全中和掉水中的酸性,必将天生大量的硫酸钙、亚硫酸钙。而硫酸钙很轻易积聚在管道及设备上而引起管道设备堵塞。因此,采取适度中和的方法,使pH控制在3~4,即保持循环水是酸性,减少设备的结垢。

其工艺流程如下:

石灰乳与酸性废水反应天生硫酸钙、亚硫酸钙、砷酸钙、亚砷酸钙,从而达到除硫、除砷的目的。

4、适度中和循环使用工艺的具体操纵

来自净化工段的含尘废水的pH值为1.5左右,使其在未沉淀前投加10%浓度的石灰乳,待其pH值升到3~4,再经一级沉淀、二级沉淀,再流进净水池,此时废水中悬浮物除掉90%以上,废水的温度也从高于40℃降到30℃。用1#泵将净水泵至冷却塔冷却降温后,水温降到20℃。因循环水中含有大量被溶解的钙盐,如不经处理,由于净化工段温度较高,因水温升高而使钙盐溶解度降低,会引起设备的结垢而堵塞设备。因此,在2#泵前的调节池内滴加少量阻垢剂(ATMP),以防设备中钙盐因结垢而引起堵塞。由于水始终处于循环使用状态,在使用过程中钙盐的浓度会不断增加,假如不能采取控制其浓度的办法,终极由于水中的钙盐达到饱和而不能使用,导致循环使用工艺失效。而采取分流部分循环水,补充部分新鲜水的办法,即将部分循环水用于焙烧工段的高温炉渣、灰尘的冷却降温增湿。由于循环水中始终不断地补充部分新鲜水,循环水中钙盐的浓度得到控制,循环水又不断地被加进阻垢剂,设备的结垢堵塞现象就不会出现。

5、运行结果

(1)实现废水循环使用,在循环水量上保持了平衡;

(2)循环水的水质及水温完全满足硫酸生产的工艺要求;

(3)废水实现了封闭循环,达到零排放,废水的pH值由处理前的1.5升至约5,悬浮物由处理前的1583mg/L降至19mg/L,污水总酸度由处理前的2.06mg/L降至0.8mg/L,废水温度由处理前的40℃~45℃降至约20℃。只要控制好水的温度、pH、水质、水量4个环节,适度中和循环工艺在处理硫酸生产废水方面是一种投资较少,操纵简单的处理方案。减少甚至可达到废水污染物“零排放”,具有明显的环境效益和社会效益。

以上内容均根据学员实际工作中遇到的问题整理而成,供参考,如有问题请及时沟通、指正。

基本信息

标准号 StandardNo: GB/T 4334.5-2000;

中文标准名称StandardTitle in Chinese:不锈钢 硫酸-硫酸铜腐蚀试验方法;

英文标准名称:Method of copper sulfate-sulfuric acid test for stainless steels;

发布日期IssuanceDate :2000-10-25;

实施日期ExecuteDate:2001-09-01;

首次发布日期FirstIssuance Date :1984-04-09;

标准状态StandardState :废止;

复审确认日期ReviewAffirmance Date :2004-10-14;

计划编号Plan No:

代替国标号ReplacedStandard :GB/T 4334.5-1984;

被代替国标号ReplacedStandard:GB/T 4334-2008;

废止时间RevocatoryDate :2009-05-01;

采用国际标准号AdoptedInternational Standard No: JIS G 0575:1980;

采标名称AdoptedInternational Standard Name:

采用程度ApplicationDegree : EQV;

采用国际标准AdoptedInternational Standard : 其他;

国际标准分类号(ICS) :77.040.99;

中国标准分类号(CCS) :H25;

标准类别StandardSort:方法;

标准页码Number ofPages:

标准价格(元)Price(¥) :10;

主管部门Governor :中国钢铁工业协会;

归口单位TechnicalCommittees :全国钢标准化技术委员会;

起草单位DraftingCommittee:冶金部钢铁研究总院。

2100433B

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