更新日期: 2024-05-10

四平昊融银业选矿厂磨矿分级流程工艺改造及生产实践

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四平昊融银业选矿厂磨矿分级流程工艺改造及生产实践 4.7

针对四平昊融银业选矿厂磨矿分级流程存在球磨机处理量低、分级系统冗杂、分级效率低以及矿浆流量、渣浆泵与旋流器匹配不稳定等问题及选矿厂扩能增产的需要,进行了技术改造。通过对磨矿分级工艺及设备的改造优化,解决了流程中存在的问题,并提高了原矿处理量及浮选的浓度、细度,节约了能源,同时银、金的金属回收率分别提高0.5%和1%,年创产值1 500万,经济效益显著。

四平昊融银业选矿厂磨矿分级流程工艺改造及生产实践  

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针对四平昊融银业选矿厂磨矿分级流程存在球磨机处理量低、分级系统冗杂、分级效率低以及矿浆流量、渣浆泵与旋流器匹配不稳定等问题及选矿厂扩能增产的需要,进行了技术改造。通过对磨矿分级工艺及设备的改造优化,解决了流程中存在的问题,并提高了原矿处理量及浮选的浓度、细度,节约了能源,同时银、金的金属回收率分别提高0.5%和1%,年创产值1500万,经济效益显著。

某选矿厂选矿工艺改造及生产实践

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某铁矿随着生产规模扩大,入选矿石性质发生变化,原单一的弱磁选选矿工艺已满足不了生产的需要。在分析矿石工艺矿物学的基础上,对选矿工艺进行技术改造。通过改进分级设备、更新磁选设备、强化脱泥等措施对原选矿工艺流程进行改造,最终确定阶段磨矿—分段磁选—强化脱泥镜磁分选的工艺流程。生产实践中获得了铁品位为63.64%、回收率为17.35%的磁铁精矿和铁品位为60.61%、回收率为65.12%的镜铁精矿,达到了改善生产指标的目的。

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金安矿业选矿厂原工艺流程干式磁选抛尾效果不理想,一段磨矿细度偏粗,选矿成本较高,市场竞争力较弱。在分析矿石性质的基础上,通过优化干选抛尾系统、增设磨前粗粒湿式预选抛尾、降低精矿产品细度对原工艺流程进行技术改造。改造后,一段磨矿溢流细度-0.074mm含量由42.0%提升到45.0%以上,铁精矿-0.074mm含量由58.6%提升到68.0%左右,铁品位达到68.0%以上,每年创造经济效益2700多万元,改造取得显著效果。

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选矿厂工艺流程改造 选矿厂工艺流程改造 选矿厂工艺流程改造

选矿厂工艺流程改造

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选矿厂工艺流程改造 4.5

选矿厂工艺流程改造

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某锂矿选矿厂因原矿性质发生变化,原选矿工艺流程相对落后,已满足不了现在生产的需要。在分析矿石工艺矿物学性质的基础上,对原选矿工艺流程进行了技术改造,最终确定采用3段1闭路破碎、脱泥—浮选锂辉石、锂辉石浮选尾矿经细筛隔渣—弱磁、强磁除铁的工艺流程。生产实践表明:改造后工艺流程可在原矿含li_2o0.77%的条件下,锂辉石的精矿产率从12.6%提高到13.1%,其li_2o品位、li_2o回收率分别提高了0.29、7.61个百分点,长石粉的白度从48%提高到62%,获得了理想的生产指标。

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根据包钢选矿厂5系列磨矿工艺流程改造的实践经验,分析了5系列磨矿流程改造的3种技术方案,并从中选择出应用于实际生产中的最佳方案。经过磨矿工艺流程改造后,在确保现有生产能力不变的前提下,最终磨矿细度控制在-200目占90%以上,流程改造取得令人满意的磨矿指标。

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4黑色金属矿山通讯 硖一口驿选矿厂磨选工艺的技术改造及生产实践 一 、概况 汉江钢铁厂徐富民 汉江钢铁厂硖口驿选矿厂处理的矿石来自 杨家铁矿,属高中温热液磁铁矿床:矿石学的 金属矿物主要有磁铁矿,其次有少量的假象赤 铁矿,赤铁矿,黄铁矿,磁黄铁矿,黄铜矿。 脉石矿物主要有蛇纹石,滑石、透闪石,绿泥 石等。 1984年6月冶金部鞍山黑色冶金矿山设计 研究院在1974年编制的汉江钢铁厂硖口驿选 矿厂修改初步设计的基础上,又编制了杨家 坝铁矿硖口驿选厂一期恢复建设方案设计, 确定采选先按40万吨规模起步,投产后再向8o 万吨规模过渡。按此方案由西安有色冶金设计 院编制了选矿破碎系统等部分项目的补充修改。 设计。破碎采用三段一闭路破碎筛分,粗碎采 用一台600x900复摆式腭式破碎机,将500~ 0ram的矿石碎至147-~0mm;中碎

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某萤石选矿厂原采用浮选原则流程进行生产,存在中矿浮选给矿矿浆浓度和中矿低品位精矿回收率偏低的问题,影响资源利用率。通过在中矿浮选前增加1组水力旋流器、将低品位中矿返回低品位粗选进行流程改造,同时调整浮选药剂制度。工业试验结果表明,改造后,低品位浮选给矿浓度由11.06%提高到20.95%,低品位精矿caf_2品位77.90%、回收率13.06%,相比改造前低品位精矿caf_2品位77.43%、回收率6.12%,在低品位精矿caf_2品位略微提升的前提下,回收率提高了6.94个百分点,极大地提高了低品位精矿的回收率,经济效益明显。

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针对西藏甲玛某铜钼矿一期选矿厂破碎设备效率低、破碎作业循环负荷大、磨矿分级效率低、浮选设计工艺不合理、浮选指标差等问题,在综合分析及工艺流程考察的基础上,通过合理分配粗、中、细碎各作业破碎比及更换筛孔尺寸,提高球磨机充填率、优化球磨机钢球和水力旋流器沉砂嘴材质、增加水力旋流器溢流圆筒除渣筛,优化铜钼混浮工艺流程、实施分点加药等一系列技术改造措施,使破碎系统处理能力从6000t/d提升到7000t/d,球磨机处理量由设计的6000t/d提高到了6800t/d,铜回收率提高了2.94个百分点,伴生金、银含量分别提高了16.56和3.04个百分点,经济效益显著。

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某锂瓷石矿选矿厂原工艺流程存在磨矿给矿粒度粗、分级效率差、磁选后矿浆过滤效率低、长石粉产品白度偏低等问题。在分析矿石性质的基础上,通过改变破碎流程为两段一闭路,增加复振筛分级、强磁选除铁,过滤前增加水力旋流器浓缩进行选矿工艺流程改造。生产实践表明,改造后选矿工艺流程处理能力达到设计要求的10万t/a,锂云母精矿中li2o品位由2.62%提高到3.00%,回收率由66.65%提高到71.58%,长石粉白度由56.00%提高到63.00%,生产指标明显改善,可为类似选矿厂改造提供技术参考。

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刘进

职位:岩土工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

四平昊融银业选矿厂磨矿分级流程工艺改造及生产实践文辑: 是刘进根据数聚超市为大家精心整理的相关四平昊融银业选矿厂磨矿分级流程工艺改造及生产实践资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: 四平昊融银业选矿厂磨矿分级流程工艺改造及生产实践