更新日期: 2025-05-28

古书院矿选煤厂洗煤生产工艺系统的改造

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古书院矿选煤厂洗煤生产工艺系统的改造 4.6

详细介绍了晋煤集团古书院矿选煤厂洗煤、储煤、返煤工艺系统改造的原因、过程及效益。

古书院矿选煤厂原煤分级筛工艺改造

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针对古书院矿选煤厂原煤分级筛的筛分效率低下、运行设备故障频发的现状,研发设计了分煤装置,实施了加油系统的工艺改造,并取得了良好的社会经济效益。

古书院矿选煤厂提高块煤率工艺改造

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晋城煤业集团古书院矿选煤厂是年处理330万t的矿井型选煤厂,生产洗中块、洗小块及标末煤等优质无烟煤产品。洗块产品售价约为末煤的2倍左右,其产量高低直接影响着企业的经济收益。为此,该选煤厂将提高块煤产量,降低块率损失作为工

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富强选煤厂重介生产工艺系统改造

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富强选煤厂重介生产工艺系统改造 4.8

简述了富强选煤厂改造后的重介生产工艺系统,介绍了新工艺系统的特点,以及后期生产过程中对新工艺系统不足之处进行改进的情况。

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古书院矿选煤厂筛分工艺技术改造

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古书院矿选煤厂筛分工艺技术改造 4.5

古书院矿选煤厂是一座设计入洗能力300万t/a的矿井型选煤厂,1992年建成投产。块精煤产品筛分系统沿用19.58年建矿时期的老系统,根据当时市场需求,块煤产品品种分大块(50~80mm)、中块(25~50mm)和小块(13~25mm)三个品种,筛分系统采用二次筛分,即13~80mm粒级产品经重型筛筛分后,50mm以上粒级直接入仓,.50mm以下粒级再经概率筛筛分后分出中块(25~50mm)和小块(13~25mm)产品。近年来,随着市场需求的不断变化,块煤产品

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古书院矿选煤厂煤泥水系统的改造 4.6

古书院矿选煤厂因煤泥量增大,导致浓缩池内煤泥沉降效果差,影响了选煤生产;选煤厂通过增设煤泥输送管道,增加煤泥沉淀池等措施,保证了选煤厂的正常生产,取得了较好的经济和社会效益。

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大柳煤矿选煤厂煤泥工艺系统改造

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大柳煤矿选煤厂煤泥工艺系统改造 4.6

针对大柳煤矿选煤厂洗选工艺中筛分设备筛孔尺寸偏大,煤泥系统中煤泥产率偏高,煤泥系统处理能力不足,全煤不能入洗的实际情况。分析了系统存在问题,探讨了煤泥工艺系统改造方案,经研究论证,提出拆除原有螺旋分选机更换为高频筛改造方案,提高筛上物0.5~0.25mm粒级粗煤泥回收产率,减少进入浓缩池的细煤泥量,保证煤泥处理系统的正常运行,达到全煤入洗的目的。

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大平煤矿选煤厂洗煤系统工艺改造

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大平煤矿选煤厂洗煤系统工艺改造 4.3

本文对大平矿选煤厂洗煤系统生产工艺存在的一些问题作出分析,通过对洗煤系统生产工艺的改造,解决了入洗能力低,洗煤品种单一的问题,有效的提高了产品售价和销售收入。

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李雅庄煤矿选煤厂浮选工艺系统改造研究

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李雅庄煤矿选煤厂浮选工艺系统改造研究 4.7

李雅庄煤矿选煤厂浮选对+0.125mm粒级煤的回收率不高。在分析现有浮选系统所存在问题的基础上,提出了更换浮选机方案。经生产实践证实,该方案可有效提高精煤产率,同时也节省了大量电费。

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孔庄选煤厂工艺系统改造实践

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孔庄选煤厂工艺系统改造实践 4.6

介绍了孔庄选煤厂工艺流程。针对孔庄煤矿原煤产量日益增长和频繁过断层导致的煤质变化问题,对孔庄选煤厂脱介系统、精煤脱水系统、介质回收系统、副产品仓储系统、皮带运输系统、煤泥水系统和自动化监控系统进行了改造。最后对孔庄选煤厂工艺系统改造效果进行了分析。结果表明:改造后孔庄选煤厂重介生产系统日趋完善,实现了产能提升和按产品比例改变副产品的脱介工艺,提高了自动化监控水平,部分岗位做到了无人值守、减人提效;2009年—2010年,精煤回收率稳定在70%左右,精煤水分均低于13%,外销精煤批合格率、批稳定率、抽查合格率均为100%;与2007年相比,2010年原煤实际入洗量增加38.58万t,洗精煤增加23.48万t,年增加净利润1220.35万元。

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介绍了东曲选煤厂优化改造中,各环节洗选工艺改造方案的设计、优化比较,最终选定脱泥无压三产品旋流器+粗煤泥tbs分选+煤泥浮选工艺,淘汰原有的跳汰粗选+重介旋流器精选+煤泥浮选的工艺,使得各系统环节效益最大化。同时也为同行厂提供了成功的优化原则用以借鉴。

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古书院矿选煤厂煤泥水处理系统的工艺改造 4.3

针对古书院矿选煤厂煤泥水系统存在的煤泥回收率偏低,作业设备运转不良等问题,进行了工艺改造的探讨,并分析了由此产生的经济效益和社会效益。

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介绍了潘三选煤厂原工艺系统的缺点、工艺系统调整的主要内容,通过工艺系统改造,降灰能力大幅度提高,介耗显著下降,降低了选煤厂生产成本,增强了煤炭产品竞争能力。

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针对泉店选煤厂精煤产率低,介耗高,浮选效果差、药耗高及循环水浓度高等问题,通过增加粗煤泥分选系统,将脱泥筛筛网孔径由0.75mm改为1.00mm,采用干扰床分选机(tbs)和德瑞克高频细筛分别替换高频筛和高频振动脱水筛;用浮选机替换浮选床,增加nfh系列电磁式药液定量注入泵自动添加浮选药剂;采用新型有机凝聚剂tlt8840配合有机絮凝剂tlt8623替换原普通絮凝剂,设计自动加药系统等措施对选煤厂进行了改造。改造后选煤厂粗精煤脱水效果明显改善,缓解了浮选系统分选压力,解决了煤泥水跑粗问题;精煤总产率提高了1.20%,尾煤灰分高达55.18%,浮选药耗由0.86kg/t降至0.64kg/t;尾煤浓缩药剂降低了10g/t,循环水质量浓度降低了22g/l,介耗降低了20%。同时选煤厂每年可增收3056.4万元,经济效益显著。

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后所煤矿选煤厂选煤工艺改造

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针对后所煤矿选煤厂原工艺存在精煤损失严重、真空过滤机脱水效果差等问题,采用煤泥重介质分选、精煤泥两段脱水工艺进行技术改造;同时利用原有斗式提升机+电磁调速技术脱水回收粉矸石;改造后,高灰混煤的损失减少,粉矸含量大幅降低,精煤产率提高,经济、社会效益显著。

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石圪节矿选煤厂洗精煤由10级改9级后,对选煤设备采取了局部改造,变单一系统为双系统同步洗选的工艺优化措施,保证了洗选产品质量,减少中煤、矸石带煤损失,提高了精煤产率,创造了良好的经济和社会效益。

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王勇

职位:绿化主办施工员

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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