更新日期: 2025-05-16

TU2铜管泄漏原因分析_巴发海

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TU2铜管泄漏原因分析_巴发海 4.5

TU2铜管泄漏原因分析_巴发海

凝汽器黄铜管泄漏原因分析 凝汽器黄铜管泄漏原因分析 凝汽器黄铜管泄漏原因分析

凝汽器黄铜管泄漏原因分析

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针对某石油炼厂黄铜管经投用后仅三个月频繁泄漏的问题,通过对取样管进行成分分析、性能试验、氨熏试验、金相分析、显微硬度测量、扫描显微镜观察及x射线能谱分析,得出黄铜管泄漏的主要原因是:海水流速过低和海水中悬浮物过多,管内产生沉积垢而发生沉积腐蚀直至黄铜管穿孔。在此基础上,提出了管内壁镀膜处理、控制海水流速等防止或减缓腐蚀发生的措施。

凝汽器黄铜管泄漏原因分析及防腐措施 凝汽器黄铜管泄漏原因分析及防腐措施 凝汽器黄铜管泄漏原因分析及防腐措施

凝汽器黄铜管泄漏原因分析及防腐措施

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针对某电厂2号机组凝汽器黄铜管(hsn70-1b)泄漏问题,从铜管的材质、内壁膜特性和垢层及运行工况等方面进行了分析。结果表明,凝汽器铜管泄漏是由于铜管内壁没有形成连续的与基体紧密结合的氧化亚铜(cu2o)保护膜,凝汽器管内冷却水的流速过低,导致管内壁存在大量沉积物产生点腐蚀而引起。对此,建议采用凝汽器循环泵,提高凝汽器管内的冷却水流速,防止泥沙沉积。同时,保证铜管表面质量,不使用内壁曾经污染和腐蚀或存在碳膜的铜管。

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失效分析 紫铜管开裂原因分析 谭莹 吴敬艳 陈明 (广东出入境检验检疫局化矿金检测中心 广州510075) 摘 要 采用光学显微镜、扫描电镜及能谱仪对冰箱用紫铜管渗漏失效进行了分析。结果表明, 紫铜管渗漏系腐蚀引发裂纹所致,而涂在铜管表面的油胶中的氯离子是引起紫铜管应力腐蚀开裂 的主要因素。 主题词 紫铜管 油胶 应力腐蚀开裂 crackinganalysisofpurecoppertube tanying wujinye chenmin (guangzhouentry2exitinspection&quarantinebureau) abstract thecrackedpurecoppertubewasanalyzedbythemetallograph

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通过宏观检验、化学成分分析、金相组织检验、残余应力试验以及电镜微观分析等方法对卫浴黄铜管开裂原因进行。分析结果表明,由于卫浴黄铜管去应力退火不良,加上后期酸洗过程中未冲洗干净,残留部分酸洗液,在应力和腐蚀介质的共同作用下,造成卫浴黄铜管的应力腐蚀开裂。

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1概述 某厂t艺水换热器管束,管程介质为急冷油,工作温度200~205℃,压力0.9mpa。壳程介质为工艺水,t作温度160~170℃。压力0.6mpa。换热管选用材料gb994810#,其化学成分分析见表1.1,未发现异常。

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渤海某浮式生产储油装置工艺系统bfe30-1-1铜镍海水冷却器在使用过程中发生了管侧泄漏问题。从材质、焊接性能、海水水质、运行状况及腐蚀机理等方面,系统地分析了冷却器发生管侧泄漏的原因,并提出了预防措施。海水点蚀和冲刷腐蚀的共同作用是导致冷却器换热管管端及焊缝区域腐蚀的主要原因,管侧大量海生物随机堵塞换热管所产生的不稳定液体强力冲击是导致浮头密封面失效的主要原因。建议采用ta2等耐腐蚀和耐冲刷材料的换热管,采用复层开槽的胀焊结构连接换热管与管板,并根据实际运行情况灵活控制冷却器管束的清洗周期,密切监视冷却器海水侧的压降变化,合理调节电解铀装置开度。

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为了保障石油化工生产装置的连续性、长周期安全运转,必须加强静设备的维修检测.文中对换热设备、管道等静设备泄漏原因进行了详细分析,并提出了相应的对策,具有一定借鉴意义.

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介绍了反密封型安全阀(冲量安全阀)在电厂使用中存在的问题。通过密封面密封机理的分析,计算了密封副间的波峰变形力p与表面光洁度的关系;密封副间的比压和密封面宽度与表面光洁度的关系,得出了密封面最小比压、实际比压、许用比压和材料屈服强度、抗压强度的关系qs〈q〈[q]〈6s〈6b和具体数值,确定此种阀门密封为弹性密封的认识,并提出了改进(车窄)密封面宽度,可以降低表面光洁度的要求。以及检修保护密封面的措施。

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安全阀是一种自动启闭式阀门,它安装在锅炉、压力容器、压力管道等需要保护的承压设备或可能瞬时超压的设备上,当设备内的压力上升至安全阀整定压力时,安全阀在没有人为干涉的情况下自动开启,把介质自动排出,而当压力下降至安全阀的回座压力时,安全阀自动关闭,保护了设备的安全,保证了设备的正常工作。

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梁峰

职位:化学工程与工艺

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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