更新日期: 2024-06-16

φ2400mm氨合成塔锅一体设备改造小结

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φ2400mm氨合成塔锅一体设备改造小结 4.4

简要介绍氨合成系统塔锅一体设备存在的问题和改造内容,经实施改造后达到了预期的目的。

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氨合成回收塔改造小结

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介绍了氨合成系统中驰放气处理系统的改造。针对回收塔排出的驰放气中氨含量和氨水滴度问题提出了改进措施,通过改造前后的工艺参数对比,说明该改造措施具有良好的效果。

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氨合成塔20钢异径管爆破原因的分析 4.7

1、引言事故发生后调查、分析,必须弄清楚事故经过的全过程,查找事故发生的原因,否则就无法分析事故为什么会发生,也就不可能用它来警醒世人,预防同类事故的发生。2001年12月山东某化肥厂φ1m氨合成塔底部用于调整塔内床

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NC型Φ1600mm氨合成系统改造小结

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NC型Φ1600mm氨合成系统改造小结 4.4

  clo2能与非氧化性杀菌灭藻剂起到协同增 效作用,防止了藻类的大量滋生,使循环水系统 的水在正常的浊度范围内稳定运行。 3 与其他水稳剂的配伍共溶性 过去我公司由于水处理剂选择不合理,在对 循环水进行处理的过程中,曾发生过多种水处理 剂不配伍共溶的情况:几种药剂投入水中后,水 的颜色立即浑浊不堪,尤如一潭泥水,险些酿成 停产事故。而clo2与多种水稳剂同时投加,未 见水质异样。 4 与投加液氯对比 投加clo2时,能保证投加浓度始终一致, 投入水中后没有气体外逸,而且clo2杀菌效果 显著,微生物对clo2的抗药性较差。 液氯投加受瓶内余氯量、大气温度所制约,不 能保证投加浓度始终一致,且投入水中后,氯气外 逸是不可避免的,而且氯瓶操作存在不安全性因素。 另外,投加液氯的设备使用寿命短,需要

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针对氨合成系统存在的问题,采用将透平循环机的塔后流程改为塔前流程、氨合成塔内件由二轴二径式改造为三轴一径式,并更换部分分离设备的内件等措施进行改造。改造后,ф1600mm合成氨系统的产量达到约400t/d,透平循环机可以稳定运行300d以上,各类消耗显著下降。

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Φ1m氨合成塔20钢异径管失效分析 4.3

分析了氨合成塔底部副线20钢异径管爆破的原因。结果表明:异径管长期处于200℃以上工作,管内h2与管材中的碳或fe3c发生化学反应,生成ch4致使管内脱碳并产生裂纹,异径管强度降低脆性增加,导致爆破。

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用卡箍式吊耳吊装氨合成塔 4.3

氨合成塔是合成氨工艺的核心设备。由于该设备工作压力高,设备壁厚,目前的设备制造工艺不能满足用钢板卷制而成,而是采用钢带多层绑扎。设备本身不能焊接吊耳,采用卡箍式吊耳进行吊装。

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氨合成DCS系统改造小结 4.5

2006.11·数字石油和化工 视点·自动化专题 安阳化学工业集团公司(原安阳化肥厂)是 1969年动工兴建,1973年正式投产的。是以生产尿 素为主的中型化肥企业,原设计能力为6万吨合成 氨,11万吨尿素。经过多年技术改造和扩建,目前已 形成24万吨合成氨/年、3万吨甲醇/年、自发电装 机容量27mka生产规模。针对目前我公司dcs应 用的普及,以及生产系统的具体要求,为进一步提高 dcs资源的利用率,优化和完善工艺操作,降本增 效,计算中心经过多次调研与分析,对新系统合成工 艺和dcs装置存在的问题进行了分析与研究,并归 类汇总,提出了具体的解决办法。 控制系统特点及构成 tps系统是美国霍尼韦尔公司推出的一个大工 厂一体化集散控制系统,主要由局域控制网和能用 控制网两级网络组成,tps系统的网络结构为双冗 余的主网(lcn)和子网(ucn)并发

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简要介绍对100kt/a合成氨一段炉低温烟道气余热回收进行改造,利用有限空间设计增加换热盘管和增加原水质换热盘管换热面积,多回收了烟道气余热,并进一步回收处理了较大部分低变气冷凝液,减少了污染物排放,做到了节能与减排有机结合。

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介绍了合成氨系统由塔后流程改为塔前流程的情况。通过流程改造,降低了系统阻力和入塔氨含量;新增透平循环机减少了振动,降低了装置能耗,实现了扩产的目的。

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用卡萨利制氨公司工艺技术改造中型氨合成塔 4.5

用卡萨利制氨公司工艺技术 改造中型氨合成塔 瑞士卡萨利制氨公司在改造太型氨合成塔内件的基础上,提出了将中型管式氨 合成塔内件改造寿轴向一径向型内件的详细方案。内件结拇简单,井可直接吊出, 催化剂、装卸方便,各种·i生能达到令人满意的平,还为我国中型氨合成塔改造提供 了最佳的pbc结构。 前言 ● 中国目前有一些中型氨合成塔在运转, 其主要技术特性如下: 生产能力27o吨/et 操作压力3o0巴 主要尺寸}直径4,i1o00mm 高度h15000ram 下面,我们来探讨改造这些台成塔的可 能性,即利用现有外壳,用卡萨利制氨公司 轴向一径向技术的新型内件替捷原有内件。 改造方寨 轴商一径向技术特别适用于大型台成塔。 但也强成功地应用于直径较小的塔,比如我 们本文研究的中型合成塔。 当然,必须采取一定的措施,简化内件

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某厂氨合成塔冷气副线异径管发生爆裂事故,进行技术检验后分析了爆裂原因,材质为20钢的异径管内是高压富氢介质,氢分压21mpa,该冷气副线长期处于关闭状态,由于副线中心管填料密封失效,使异径管长期超温工作,异径管在超温高压富氢介质工况下发生了氢腐蚀低应力脆性断裂。对此提出了若干建议。

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文中讨论了运用8098单片机控制氨合成塔电动阀门的原理和实现方法。给出了主要的接口电路,该控制装置已在实际系统中使用。

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古玉煤焦化工有限公司100kt/a甲醇装置投用后运行状况良好,但未能适应系统扩产的需要。实施低压甲醇水冷塔串气冷塔的技改后,实现了装置的增产降耗。探讨了系统操作维护方面的经验。

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柳州化工股份有限公司(以下简称柳化公司)一氨厂年产400kt合成氨,其中净化分厂1#变换系统为150kt/a合成氨装置配套,并采用传统的饱和热水塔全低变工艺,系统压力2.1mpa。该系统自1997年运行至2012年,系统运行基本稳定,但设备、管道腐蚀明显,存在严重的安全隐患。为此,2012年柳化公司经过充分论证和调研,决定采用华烁科技股份有限公司提出的改造方案,将1#变换系统改为无饱和热水塔全低变工

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1改造前工艺状况1.1合成氨一分厂山西阳煤丰喜肥业(集团)有限责任公司临猗分公司合成氨一分厂有1#,2#和3#系统,造气系统共有27台固定层间歇造气炉,造气原料采用阳泉块煤和煤棒。1#系统合成氨产能由150kt/a扩至200kt/a,半水煤气脱硫、半水煤气变换、变换气脱硫、变换气脱碳系统分别采用栲胶脱硫、2.0mpa耐硫全低变、dds脱硫和nhd脱碳工艺,合成系统采用

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王爱奎

职位:市政道路桥梁监理工程师

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

φ2400mm氨合成塔锅一体设备改造小结文辑: 是王爱奎根据数聚超市为大家精心整理的相关φ2400mm氨合成塔锅一体设备改造小结资料、文献、知识、教程及精品数据等,方便大家下载及在线阅读。同时,造价通平台还为您提供材价查询、测算、询价、云造价、私有云高端定制等建设领域优质服务。手机版访问: φ2400mm氨合成塔锅一体设备改造小结