更新日期: 2025-05-03

220t/h循环流化床锅炉风机高压变频调节改造浅析

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220t/h循环流化床锅炉风机高压变频调节改造浅析 4.5

腾龙特种树脂有限公司共有3台220t/h循环流化床锅炉,一次风机、引风机风量调节采用挡板调节,能量损耗较大,而变转速调节,由于风量随转速的一次方下降,而其轴功率则按转速的三次方规律下降,所以效率较高,通过对锅炉一次风机、引风机高压变频调节改造后,节电效果明显。

循环流化床锅炉风机变频改造

循环流化床锅炉风机变频改造

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交流变频调速技术是现代化电气传动的主要发展方向之一,它不仅调速性能优越,而且节能效果良好,潘j电厂一次风机以及引风机经变频改造后,不仅节能,而且控制水平也有显着提高。

高压变频技术在循环流化床锅炉风机上的应用

高压变频技术在循环流化床锅炉风机上的应用

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高压变频器在循环流化床锅炉风机上的应用 高压变频器在循环流化床锅炉风机上的应用 高压变频器在循环流化床锅炉风机上的应用

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高压变频器在循环流化床锅炉风机上的应用 4.6

本方介绍了高压变频器的基本工作原理及构成,通过对风机采用转速调节风量和采用挡板调节风量能耗的对比分析,证明锅炉所配风机采用转速调节风量后节约了大量的电能。

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220t/h循环流化床锅炉节能改造

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220t/h循环流化床锅炉节能改造 4.3

分析了220t/h循环流化床锅炉燃烧效率低的主要原因.针对运行中出现的问题,通过理论分析和数值模拟,对一次风风室和风帽结构进行了设计,对流化床锅炉进行了节能改造.经测试,改造后的锅炉热效率提升了2.75%,取得较好的经济效益.

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通过对循环流化床锅炉低温省煤器、蒸发管、旋风分离器、空预器进行防磨改造,有效地延长了锅炉运行周期,保证了机组安全经济运行。

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cfb是锅炉英文circulatingfluidizedbedboiler(循环流化床锅炉)缩写。因其具有燃料适应性广、燃烧效率高、负荷调节大、可在床内直接脱硫及实现低nox排放、燃料制备系统简单、易于实现灰渣综合利用等众多优点,在生产用汽、供热、热电联产、电站锅炉中被广泛采用。循环流化床锅炉是我国目前乃至今后50年锅炉蒸发量10th(热功率7mw)以上燃煤锅炉首选的节能、环保、安全、可靠的最佳锅炉。

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-1- 第一章 1.循环流化床燃烧技术的特点。(包括8优点和4缺点) 优点(8个) (1)燃烧效率高:由于炉内固体可燃物的份额不超过全部床料的2%—3%,其余为大量的高温惰性物料(灰、石灰石或沙子等); 再加上燃料在炉内的停留时间长、湍流混合强烈,在氧气足够的情况下,仍能保证在850-900℃的低温条件下稳定和高效的燃烧 任何燃料。 (2)燃料适应性强:可以燃用一切种类的煤,包括高灰分高水分的褐煤、低挥发分的无烟煤、煤矸石等等,还有城市垃圾、油 污泥、农林业生物质废料等,各种气体和液体燃料。(原因同上) (3)低的污染物排放:低温燃烧可有效抑制热力型nox的生成,分级送风可控制燃料型nox的排放,因而,流化床锅炉的nox 生成量仅为煤粉炉的1/4—1/3;同时由于850-900℃的燃烧温度正是石灰(cao)和二氧化硫(so2)反应的最佳脱硫温度,因此

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发电企业的节能改造是一项长期工作,降低大电机的电量消耗,节省厂用电量是降低发电成本的一种方法。本文介绍了循环流化床锅炉一次风机应用内反馈斩波调速系统的节能改造方案及效果分析。锅炉一次风机在设计中必须保证一定的余量(保险系数),比实际应用的容量要大的多,再加上生产需要调节要求,在运行中都要进行负荷的调节,风机的流量也要跟随进行调节。

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为达到锅炉污染物排放标准的要求,并实现在役循环流化床锅炉可采用选择性非催化还原(sncr)方式低成本脱除nox的目标,对nox的生成、降低nox原始生成的炉内条件、脱硝工艺的选择等方面进行了阐释.从工程实践出发,对1台130t·h-1高温高压循环流化床锅炉的相应结构进行了分析,提出了改造方案.该方案实施后达到了良好的改造效果.

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循环流化床锅炉为单锅筒、炉膛为自然循环,尾部为强制循环、π型布置的燃煤循环流化床锅炉.炉膛为全膜式水冷悬吊的封闭结构.采用两级物料循环分离装置,高温百叶窗分离器作为第一级分离器,位于炉膛出口和斜烟道之间.尾部竖井烟道布置有两个并联的第二级旋风分离器.由于该炉型采用了两级分离、分级循环的流化床燃烧系统,因而锅炉体积较小,结构紧凑合理.

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楼苏华

职位:工程劳务员(预算员)

擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林

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